
今年以來,濱湖煤礦緊扣自主維修這一關(guān)鍵突破口,深挖內(nèi)部潛力,全面推進礦井降本增效工作。僅用40余天時間,高效完成采煤機、液壓支架、刮板運輸機等大型設(shè)備的自主維修,累計節(jié)省外委維修費用150余萬元,降本成效明顯。

據(jù)了解,該礦31602采煤工作面安裝所需的“三機”設(shè)備,如果外委維修,不僅價格高,且維修周期長。該礦堅持“能自修不外委”,大力挖掘自主維修潛力,突破維修技術(shù)難題,不僅培養(yǎng)了隊伍,而且降低了費用,工期更是比外委壓縮10余天。
“這絕非是單純費用的加減,而是關(guān)乎礦井生產(chǎn)接續(xù)的關(guān)鍵舉措。設(shè)備制修廠必須背水一戰(zhàn),鼓足干勁,務(wù)必提前拿下自修任務(wù),為工作面早日安裝搶時間、爭主動,贏得寶貴先機?!痹摰V副礦長劉亞運在工程啟動會上作出部署。
春潮涌動,只見設(shè)備制修廠內(nèi)緊鑼密鼓地開展了一場針對31602采煤工作面設(shè)備的自主維修攻堅戰(zhàn)。全廠人員聞令而動,迅速組建起一支以技術(shù)骨干為核心的自主維修團隊。團隊精心制定檢修清單,將液壓系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、截割部等關(guān)鍵設(shè)備列為重點檢修更換對象。檢修過程中,嚴(yán)格遵循技術(shù)規(guī)范實施精準(zhǔn)操作,同時結(jié)合設(shè)備實際工況,對部分部件進行優(yōu)化升級,確保設(shè)備性能穩(wěn)定可靠。
“為確保維修任務(wù)平穩(wěn)高效推進,我們倒排工期,提前備齊260件設(shè)備配件。通過重新規(guī)劃車間區(qū)域布局、有序碼放閑置設(shè)備,既拓展了作業(yè)空間,又顯著縮短了維修時間?!睋?jù)設(shè)備制修廠廠長楊強表示,“這場攻堅戰(zhàn)既是對團隊技術(shù)實力的全面檢驗,更是對管理能力的綜合考驗?!?/span>
“過去設(shè)備維修,直接外委省心省力,但是費錢。如今,我們不僅要獨立完成液壓系統(tǒng)調(diào)試、截割部軸承更換等復(fù)雜工序,還得在維修過程中同步為設(shè)備建立詳實的‘健康檔案’?!?在設(shè)備制修廠車間,維修班長李福東正帶領(lǐng)班組專注維修液壓支架,言語間滿是感慨。

就這樣,該礦通過開展自主維修工作,不僅有效降低了設(shè)備維護成本,還成功培養(yǎng)出一支素質(zhì)過硬的技術(shù)隊伍,為后續(xù)設(shè)備自主維護積累了寶貴經(jīng)驗。設(shè)備運行效率得到顯著提升,更是為礦井達(dá)產(chǎn)達(dá)效提供了堅實支撐。
“通過自主維修,我們成功節(jié)省了外委維修費用,縮短了整體工期,實現(xiàn)了經(jīng)濟效益與生產(chǎn)效率的雙重提升?!痹摰V礦長張柳表示,“更重要的是,這項舉措全面優(yōu)化了采煤設(shè)備性能,有效延長了設(shè)備使用壽命,為礦井高效生產(chǎn)打下了堅實基礎(chǔ)?!?/span>